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1)  fuel system testing and adjusting
燃油系统的试验和调整
2)  safety system testing and adjusting
安全系统试验和调整
3)  electronic system testing and adjusting
电子系统试验和调整
4)  lubrication system testing and adjusting
润滑油系统测试和调整
5)  fuel system adjustment
燃油系统调整
6)  fuel system setting
燃油系统的调定
补充资料:静电除尘器调整试验


静电除尘器调整试验
commissioning test of electrostatic precipitator

  J一ngd一an ehuehenq一t一oozheng sh.yon静电除尘器调挂试验(eommissioning test。feleetrostatie preeipitator)对静电除尘器进行电气设备交接试验、空载升压试验、振打装置振打试脸、气流均布试验、试运行及除尘效率测定等,使其性能指标合格能正常投人运行所进行的工作。 电气设备交接试验主要有整流变压器及电抗器的绝缘试验;电力电垅直流耐压试验;瓷瓶、振打轴及瓷套筒等的绝缘耐压试验;二次回路通电操作试验;整流、触发回路的特性试验。 空载升压试验即极板间介质为空气时的升压试脸。目的是检查极板施工质量。先在每一电场的电极系统(放电极和收尘极)安装结束后进行,电压升至规定值不击穿为合格。当一台整流变压器容量不够时,可用两台并联加压,升压过程中若发生击穿,应检查处理,处理时要注意安全,应先将高压电源侧接地后始可进入极板区。各电场全部安装结束后需总体再进行一次空载升压试验。 振打装里振打试验内容除检查电气回路的联动情况、电动机转向、时间整定、振打一个周期的程序符合要求外,尚需到除尘器室内观察振打锤与撞击头的接触位工是否正确,若不合适应进行调整。振打试验时间不小于3h,振打后检查各部件的紧固螺栓有无松动。 气流均布试验即通过除尘器的气体流速分布试验。在最后一层分布板之后约500 mm处共设100~120个测点(纵行、横行测点间距离约lm)。测得数据按均方根值法进行计算,要求气流不均匀系数不大于。.2。若局部气体流速偏高或偏低,可将分布板上相应的孔径缩小或扩大加以解决。试验在锅炉空气动力场试验前后进行。 试运行试验项目有:①排灰装置投人试运行;②振打装t投人试运行;③锅炉点火前24h投人各电加热器加热瓷套,并检查各灰斗的蒸汽加热装置的工作情况;④侧定各电场的空载伏安特性,电压每升高2kV停留105测得相应的电流值,所得特性曲线作为日后运行检修的原始数据;⑤除尘器室通人烟气后再次记录各电压、电流值以测定各电场的负载特性,⑥调节火花频率数。 在试运过程中,当灰斗内集灰过多未及时排除时,将使除尘器放电电压值降低,甚至极间短路,电源开关跳闸,此时应及时清灰,排除故障。 除尘效率测定在锅炉移交生产后进行。(见除尘器性能试脸)
  
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