1) Luhr filter
吕尔过滤器<除尘用>
2) dust removal filter
除尘过滤器
4) filter dust separator
过滤式除尘器
5) filter (layer) separator
过滤除尘器 FLS
补充资料:戈尔薄膜液体过滤器在盐卤除硝中的应用分析
1 概述
氨碱法纯碱生产的主要原料为工业海盐,并在生产中产生大量的蒸馏废液。近年来,国内纯碱产量在逐年增加,随着盐业结构的调整、海盐资源的萎缩,工业盐的实际产量却在逐年减少,这对纯碱企业的生存产生了一定的危机。2000 年3 月份出现了第一次“盐荒”,六大碱厂汇集山东争夺所剩无几的海盐。连云港碱厂几乎被迫停产,堆场库存盐量最低时仅1 千余吨,不足8 h 的生产用量。
目前国际上主要的合成碱生产企业大多数采用地下岩盐生产纯碱。我国的地下岩盐储量非常丰富,若以地下岩盐取代部分海盐制碱,既解决了企业的生存危机,又降低了生产成本。但是地下岩盐卤水的SO42 -浓度一般在15 g/ L 左右,而纯碱生产要求的精制卤水中SO42 - 浓度不高于2 g/ L ,因此降低SO42 - 浓度成为该技术的主要难点。假如能采用氨碱蒸馏废液除去地下岩盐中的SO42 -,对环境保护和降低生产成本都是十分有利的,但产生的CaSO4 ·2H2O 结晶甚为细小、难于分离。国内某氯碱厂采用传统的道尔沉降工艺(其流程见图1) ,分离效果差,通常只能将卤水中的SO42 - 降至5~8 g/ L ,且设备多、占地面积大、结垢严重,搅拌设备故障率高。
为在上述除硝工艺中获得理想的CaSO4 ·2H2O 结晶,尽量排除设备结垢严重等问题,南化集团设计院在反应槽结构的设计上做了大量工作,并借鉴氯碱工业的成功经验,选用戈尔薄膜液体过滤器分离CaSO4·2H2O 结晶,在中试中获得成功。
2 戈尔薄膜液体过滤器
戈尔薄膜液体过滤器的工作原理与袋式除尘器雷同,工作原理如图2 示意。盐卤除硝中间试验选用由美国戈尔(中国) 公司提供的戈尔薄膜液体过滤器,其中的膨体聚四氟乙烯为美国戈尔公司的专利技术。众所周知,聚四氟乙烯是非极性材料,抗结垢性能优异,耐腐蚀性能可谓是“塑料之王”,耐温可达260 ℃。美国戈尔公司采用膨体聚四氟乙烯薄膜做过滤器中的滤袋,让悬浮液中的固体颗粒被全部收集在薄膜表面,并设置了反吹清洗装置防止其表面的结垢层增厚,为定期自动清理掉这些结垢物提供了有利条件。
由图2 可见,悬浮液从戈尔薄膜液体过滤器的下部进入,固体颗粒被截留在薄膜表面,滤袋内的清
液随之上升从上部封头侧向排出。工作一段时间后,从上部封头顶部通入空气,在空气压力作用下薄膜产生变形,其外表的结垢层断裂、脱离,沉积至过滤器的底部,当达到一定量时被迅速从底部排出。
这种以秒计的瞬时反流形成自清洗,过滤与自清洗交替进行,循环往复,实现戈尔薄膜液体过滤器的连续运行。整个操作过程实现全自动控制,并可按工艺要求对每一参数进行实时显示、修改、记录。操作方便,运行可靠,劳动强度低。戈尔薄膜液体过滤器
的主要工作参数如下:
悬浮液过滤压力 0. 07~0. 10 MPa
自清洗压力 0. 035 MPa
工作温度 < 260 ℃
耗气量 0. 3 m3/ min
悬浮液中固体含量 20 mg/ L~0. 1 kg/ L
可分离的最小粒度 1μm
3 盐卤除硝采用戈尔薄膜液体过滤器
中国石化集团连云港碱厂是国内的大型纯碱厂之一,纯碱生产能力逾800 kt/ a。为降低生产成本,在盐卤除硝技改项目中用地下岩盐代替部分工业海盐,因现有的压力蒸馏条件下产生的氨碱蒸馏废液中w ( CaCl2 ) 约占9 %~ 10 % , 用它与盐卤中的SO42 - 反应,能综合利用其中的Cl - ,以降低工业海盐的用量。由于反应所得的CaSO4 ·2H2O 结晶细小,我们在小试验中测得的结晶粒度约为15μm ,连续反应试验测得的粒度为20~35 μm ,其中粒度小于5μm 的CaSO4·2H2O 结晶约占25 %(质量计) ,若采用传统的沉降分离则十分困难。在试验室中,我们将反应后的悬浮液经真空抽滤所得的盐卤清液静置10 h 以上,仍有许多细小结晶沉淀。选用戈尔薄膜液体过滤器较好地解决了这一难题。盐卤除硝中间试验中采用的戈尔膜固液分离工艺流程如图3示意。
岩盐卤水是中间试验的主要原料,其SO2 -4 浓度为9. 5 g/ L 左右,Ca2 + 浓度为1. 2 g/ L ;氨碱蒸馏废液中w (CaCl2) 为12 %左右。
氨碱法纯碱生产的主要原料为工业海盐,并在生产中产生大量的蒸馏废液。近年来,国内纯碱产量在逐年增加,随着盐业结构的调整、海盐资源的萎缩,工业盐的实际产量却在逐年减少,这对纯碱企业的生存产生了一定的危机。2000 年3 月份出现了第一次“盐荒”,六大碱厂汇集山东争夺所剩无几的海盐。连云港碱厂几乎被迫停产,堆场库存盐量最低时仅1 千余吨,不足8 h 的生产用量。
目前国际上主要的合成碱生产企业大多数采用地下岩盐生产纯碱。我国的地下岩盐储量非常丰富,若以地下岩盐取代部分海盐制碱,既解决了企业的生存危机,又降低了生产成本。但是地下岩盐卤水的SO42 -浓度一般在15 g/ L 左右,而纯碱生产要求的精制卤水中SO42 - 浓度不高于2 g/ L ,因此降低SO42 - 浓度成为该技术的主要难点。假如能采用氨碱蒸馏废液除去地下岩盐中的SO42 -,对环境保护和降低生产成本都是十分有利的,但产生的CaSO4 ·2H2O 结晶甚为细小、难于分离。国内某氯碱厂采用传统的道尔沉降工艺(其流程见图1) ,分离效果差,通常只能将卤水中的SO42 - 降至5~8 g/ L ,且设备多、占地面积大、结垢严重,搅拌设备故障率高。
为在上述除硝工艺中获得理想的CaSO4 ·2H2O 结晶,尽量排除设备结垢严重等问题,南化集团设计院在反应槽结构的设计上做了大量工作,并借鉴氯碱工业的成功经验,选用戈尔薄膜液体过滤器分离CaSO4·2H2O 结晶,在中试中获得成功。
2 戈尔薄膜液体过滤器
戈尔薄膜液体过滤器的工作原理与袋式除尘器雷同,工作原理如图2 示意。盐卤除硝中间试验选用由美国戈尔(中国) 公司提供的戈尔薄膜液体过滤器,其中的膨体聚四氟乙烯为美国戈尔公司的专利技术。众所周知,聚四氟乙烯是非极性材料,抗结垢性能优异,耐腐蚀性能可谓是“塑料之王”,耐温可达260 ℃。美国戈尔公司采用膨体聚四氟乙烯薄膜做过滤器中的滤袋,让悬浮液中的固体颗粒被全部收集在薄膜表面,并设置了反吹清洗装置防止其表面的结垢层增厚,为定期自动清理掉这些结垢物提供了有利条件。
由图2 可见,悬浮液从戈尔薄膜液体过滤器的下部进入,固体颗粒被截留在薄膜表面,滤袋内的清
液随之上升从上部封头侧向排出。工作一段时间后,从上部封头顶部通入空气,在空气压力作用下薄膜产生变形,其外表的结垢层断裂、脱离,沉积至过滤器的底部,当达到一定量时被迅速从底部排出。
这种以秒计的瞬时反流形成自清洗,过滤与自清洗交替进行,循环往复,实现戈尔薄膜液体过滤器的连续运行。整个操作过程实现全自动控制,并可按工艺要求对每一参数进行实时显示、修改、记录。操作方便,运行可靠,劳动强度低。戈尔薄膜液体过滤器
的主要工作参数如下:
悬浮液过滤压力 0. 07~0. 10 MPa
自清洗压力 0. 035 MPa
工作温度 < 260 ℃
耗气量 0. 3 m3/ min
悬浮液中固体含量 20 mg/ L~0. 1 kg/ L
可分离的最小粒度 1μm
3 盐卤除硝采用戈尔薄膜液体过滤器
中国石化集团连云港碱厂是国内的大型纯碱厂之一,纯碱生产能力逾800 kt/ a。为降低生产成本,在盐卤除硝技改项目中用地下岩盐代替部分工业海盐,因现有的压力蒸馏条件下产生的氨碱蒸馏废液中w ( CaCl2 ) 约占9 %~ 10 % , 用它与盐卤中的SO42 - 反应,能综合利用其中的Cl - ,以降低工业海盐的用量。由于反应所得的CaSO4 ·2H2O 结晶细小,我们在小试验中测得的结晶粒度约为15μm ,连续反应试验测得的粒度为20~35 μm ,其中粒度小于5μm 的CaSO4·2H2O 结晶约占25 %(质量计) ,若采用传统的沉降分离则十分困难。在试验室中,我们将反应后的悬浮液经真空抽滤所得的盐卤清液静置10 h 以上,仍有许多细小结晶沉淀。选用戈尔薄膜液体过滤器较好地解决了这一难题。盐卤除硝中间试验中采用的戈尔膜固液分离工艺流程如图3示意。
岩盐卤水是中间试验的主要原料,其SO2 -4 浓度为9. 5 g/ L 左右,Ca2 + 浓度为1. 2 g/ L ;氨碱蒸馏废液中w (CaCl2) 为12 %左右。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条