1) Meihua Arch Dam
梅花拱坝
3) Dahuashui arch dam
大花水拱坝
4) arch dam
拱坝
1.
The application of adaptive FEM in cracking trace of arch dams;
自适应有限元在拱坝破坏追踪中的应用
2.
Experimental study on energy dissipation for arch dam in Yuanmanguan power station;
圆满贯水电站拱坝泄洪消能问题的试验研究
5) arc dam
拱坝
1.
In this paper,the cubic B-spline curve is introduced to fit the axis of arc dam,and to decide the arc dam shape base on the geometric properties of B-spline curv.
基于B样条曲线的几何特性,在拱坝体型设计中,用3次B样条曲线来拟合拱坝中轴线,用"密切圆包络法"法来计算拱坝的上、游拱曲线,进而确定拱坝体型。
2.
In the arc dams optimization, the used mathematical models with the economic norms as their objective function have some extents of limitations.
在拱坝体型的优化设计中 ,传统的以经济指标为目标函数的数学模型 ,有一定的局限性。
6) arch dams
拱坝
1.
The optimization of double-curved arch dams and application of visual language;
双曲拱坝的优化及可视化语言的应用
2.
Application of stress-index method to principal stress and ultimate stress design for arch dams;
应力指数法在拱坝主应力满应力设计中的应用
3.
Dynamic reliability analysis of earthquake-resistant design for arch dams;
混凝土拱坝抗震设计中动力可靠度分析方法的探讨
补充资料:梅花坝
梅花坝
Meihua Dam
概 述
梅花坝位于中国福建省罗源县梅花村附近的一条小溪上,距海岸约150m。试验性周边缝砌石拱坝,最大坝高22m。坝址以上集水面积0.5km2,水库总库容11.6万m3。工程用于灌溉,1978年6月开工,1981年5月建成,1981年9月18日发生溃坝失事。
坝址河谷呈"V"形,两岸岸坡在42°左右,基本对称,岩体裸露。坝址基岩为灰色熔结凝灰岩。河床有一条断层,其破碎宽度0.2~0.3m。左岸有一节理密集带,走向北东45°,倾向南东,倾角80°。右岸有北东70°方向节理,倾向北西,倾角60°。
其 他
1.拱坝设计和施工大坝用浆砌条石建造,为定圆心等半径圆筒型,坝顶宽1.0m,底宽1.2m,坝顶高程50.2m,坝顶长64.35m,外半径40m。中心角从顶到底由90°10′变化至32°40′。在坝身近基岩处设一道周边缝,缝在河床段呈水平的平整面,距坝顶15.7m;在两岸斜面呈弧形面,其上端终止于坝顶下1.7m处,缝内设置聚氯乙烯胶泥止水,其断面为10cm×10cm。设计中为使周边缝起到"铰"的作用,缝面涂有一层薄沥青。溢洪道布置在坝顶中部,溢流堰顶弧长12m,堰顶低于坝顶0.7m。
坝体上下游面用100号水泥砂浆砌筑条石,中间15~20cm厚浇筑混凝土。迎水面用1∶2水泥砂浆勾缝防渗,沿河及两岸的底座用150号混凝土浇筑,并嵌入基岩以改善坝体应力的分布。砂浆配合比为水泥402kg/m3、砂1450kg/m3、水310kg/m3。对断层充填物进行清除并回填混凝土,对右岸坝座裂隙区,开挖至弱风化岩,并作固结灌浆处理。总工程量为土石方2300m3,浆砌石和混凝土1360m3;其中周边缝以上坝体750m3。
2.失事过程和原因分析
水库于1981年6月蓄满,并一直维持至7月20日。7月20日暴雨洪水超过坝顶30cm,使全坝漫顶溢流,但大坝完好无损。9月11~12日大坝再次溢流,至18日水位降到溢顶高程(49.5m)。当日天气晴朗,气温28℃,在下午13时35分,坝体突然溃决,10min后库水泄空。由于靠海很近,无重大损失。据当地农民目睹者称:失事当日上午右岸中部边座与基础接触处有一不大的渗水;失事前,大坝正常,无失事预兆;溃坝时,听到一声爆炸似的巨响,并见到大坝像门一样从中间打开,水冲出水库。
失事后现场检查发现:混凝土底座完整无损,周边缝以上坝体全部破坏,坝的中部和右侧部分坝体已冲走,左侧部分的坝体倾倒在紧靠坝下游的岸坡上,碎成78块;两岸顶部和设周边缝的1.7m高的一段砌体,都从周边缝顶长向上沿砌筑缝剪断;右岸残留砌体有被上推迹象;两岸暴露出的底座面有两组不同擦痕。
经过调查分析得出的失事原因是:大坝由于坝体沿周边缝上滑失稳导致强度破坏。具体失事机理为:①周边缝以上坝体单薄、重量较轻,而两岸缝面的摩擦系数过小,以致在径向水压力作用下,抗滑力小于滑动力,使坝体沿两岸缝面向上滑动,此时在基座面上留下第一组擦痕;②坝体上滑,导致各层拱圈的拱脚张开,即拱跨增长,从而使下部拱冠处应力首先超限,迅速向上发展导致强度破坏;③由于剪断上部1.7m未分缝部分需要一个过程,而一旦剪断,即使沿缝面上滑位移很小(0.5cm以下),也会使拱冠应力迅速变化,裂缝很快贯通扩展,乃表现为一种水位经历过最大水荷载后,回降时突然破坏的形式;④坝座两岸平均坡角42°,但在地形和地质上都不是完全对称,因而破坏裂缝不在拱冠处,而是偏向右岸。这样,库水泄出,首先冲走右侧坝体,左侧坝体同时也在水流推动下,绕左岸坝座转动,"像门一样打开",此时水库水位已下降,不能将砌体冲远,仅在原地将砌体推倒,乃崩落在下游山坡及基座上。两岸部分破碎坝块降落时擦打基座面,形成第二组擦痕。