1) Gore membrane back pulse filter
戈尔薄膜液体过滤器
2) Gall film liquid filtrating
戈尔薄膜液体过滤
3) Gorefilm filter
戈尔薄膜过滤器
4) membrane liquid filter
薄膜液体过滤器
1.
Application of membrane liquid filter in waste water treatment;
薄膜液体过滤器在污水处理中的应用
2.
The application and effect of Gerl membrane liquid filter used intreatment of TiO wastewater are described.
介绍戈尔薄膜液体过滤器用于钛白废水的治理及其效
5) Gore filter
戈尔膜过滤器
1.
Summary on the running performance of Gore filter in the filtration of brine;
戈尔膜过滤器盐水过滤运行状况总结
2.
Successful application of Gore filter to the refinement of brine;
戈尔膜过滤器成功应用于盐水精制
补充资料:戈尔薄膜液体过滤器在盐卤除硝中的应用分析
1 概述
氨碱法纯碱生产的主要原料为工业海盐,并在生产中产生大量的蒸馏废液。近年来,国内纯碱产量在逐年增加,随着盐业结构的调整、海盐资源的萎缩,工业盐的实际产量却在逐年减少,这对纯碱企业的生存产生了一定的危机。2000 年3 月份出现了第一次“盐荒”,六大碱厂汇集山东争夺所剩无几的海盐。连云港碱厂几乎被迫停产,堆场库存盐量最低时仅1 千余吨,不足8 h 的生产用量。
目前国际上主要的合成碱生产企业大多数采用地下岩盐生产纯碱。我国的地下岩盐储量非常丰富,若以地下岩盐取代部分海盐制碱,既解决了企业的生存危机,又降低了生产成本。但是地下岩盐卤水的SO42 -浓度一般在15 g/ L 左右,而纯碱生产要求的精制卤水中SO42 - 浓度不高于2 g/ L ,因此降低SO42 - 浓度成为该技术的主要难点。假如能采用氨碱蒸馏废液除去地下岩盐中的SO42 -,对环境保护和降低生产成本都是十分有利的,但产生的CaSO4 ·2H2O 结晶甚为细小、难于分离。国内某氯碱厂采用传统的道尔沉降工艺(其流程见图1) ,分离效果差,通常只能将卤水中的SO42 - 降至5~8 g/ L ,且设备多、占地面积大、结垢严重,搅拌设备故障率高。
为在上述除硝工艺中获得理想的CaSO4 ·2H2O 结晶,尽量排除设备结垢严重等问题,南化集团设计院在反应槽结构的设计上做了大量工作,并借鉴氯碱工业的成功经验,选用戈尔薄膜液体过滤器分离CaSO4·2H2O 结晶,在中试中获得成功。
2 戈尔薄膜液体过滤器
戈尔薄膜液体过滤器的工作原理与袋式除尘器雷同,工作原理如图2 示意。盐卤除硝中间试验选用由美国戈尔(中国) 公司提供的戈尔薄膜液体过滤器,其中的膨体聚四氟乙烯为美国戈尔公司的专利技术。众所周知,聚四氟乙烯是非极性材料,抗结垢性能优异,耐腐蚀性能可谓是“塑料之王”,耐温可达260 ℃。美国戈尔公司采用膨体聚四氟乙烯薄膜做过滤器中的滤袋,让悬浮液中的固体颗粒被全部收集在薄膜表面,并设置了反吹清洗装置防止其表面的结垢层增厚,为定期自动清理掉这些结垢物提供了有利条件。
由图2 可见,悬浮液从戈尔薄膜液体过滤器的下部进入,固体颗粒被截留在薄膜表面,滤袋内的清
液随之上升从上部封头侧向排出。工作一段时间后,从上部封头顶部通入空气,在空气压力作用下薄膜产生变形,其外表的结垢层断裂、脱离,沉积至过滤器的底部,当达到一定量时被迅速从底部排出。
这种以秒计的瞬时反流形成自清洗,过滤与自清洗交替进行,循环往复,实现戈尔薄膜液体过滤器的连续运行。整个操作过程实现全自动控制,并可按工艺要求对每一参数进行实时显示、修改、记录。操作方便,运行可靠,劳动强度低。戈尔薄膜液体过滤器
的主要工作参数如下:
悬浮液过滤压力 0. 07~0. 10 MPa
自清洗压力 0. 035 MPa
工作温度 < 260 ℃
耗气量 0. 3 m3/ min
悬浮液中固体含量 20 mg/ L~0. 1 kg/ L
可分离的最小粒度 1μm
3 盐卤除硝采用戈尔薄膜液体过滤器
中国石化集团连云港碱厂是国内的大型纯碱厂之一,纯碱生产能力逾800 kt/ a。为降低生产成本,在盐卤除硝技改项目中用地下岩盐代替部分工业海盐,因现有的压力蒸馏条件下产生的氨碱蒸馏废液中w ( CaCl2 ) 约占9 %~ 10 % , 用它与盐卤中的SO42 - 反应,能综合利用其中的Cl - ,以降低工业海盐的用量。由于反应所得的CaSO4 ·2H2O 结晶细小,我们在小试验中测得的结晶粒度约为15μm ,连续反应试验测得的粒度为20~35 μm ,其中粒度小于5μm 的CaSO4·2H2O 结晶约占25 %(质量计) ,若采用传统的沉降分离则十分困难。在试验室中,我们将反应后的悬浮液经真空抽滤所得的盐卤清液静置10 h 以上,仍有许多细小结晶沉淀。选用戈尔薄膜液体过滤器较好地解决了这一难题。盐卤除硝中间试验中采用的戈尔膜固液分离工艺流程如图3示意。
岩盐卤水是中间试验的主要原料,其SO2 -4 浓度为9. 5 g/ L 左右,Ca2 + 浓度为1. 2 g/ L ;氨碱蒸馏废液中w (CaCl2) 为12 %左右。
氨碱法纯碱生产的主要原料为工业海盐,并在生产中产生大量的蒸馏废液。近年来,国内纯碱产量在逐年增加,随着盐业结构的调整、海盐资源的萎缩,工业盐的实际产量却在逐年减少,这对纯碱企业的生存产生了一定的危机。2000 年3 月份出现了第一次“盐荒”,六大碱厂汇集山东争夺所剩无几的海盐。连云港碱厂几乎被迫停产,堆场库存盐量最低时仅1 千余吨,不足8 h 的生产用量。
目前国际上主要的合成碱生产企业大多数采用地下岩盐生产纯碱。我国的地下岩盐储量非常丰富,若以地下岩盐取代部分海盐制碱,既解决了企业的生存危机,又降低了生产成本。但是地下岩盐卤水的SO42 -浓度一般在15 g/ L 左右,而纯碱生产要求的精制卤水中SO42 - 浓度不高于2 g/ L ,因此降低SO42 - 浓度成为该技术的主要难点。假如能采用氨碱蒸馏废液除去地下岩盐中的SO42 -,对环境保护和降低生产成本都是十分有利的,但产生的CaSO4 ·2H2O 结晶甚为细小、难于分离。国内某氯碱厂采用传统的道尔沉降工艺(其流程见图1) ,分离效果差,通常只能将卤水中的SO42 - 降至5~8 g/ L ,且设备多、占地面积大、结垢严重,搅拌设备故障率高。
为在上述除硝工艺中获得理想的CaSO4 ·2H2O 结晶,尽量排除设备结垢严重等问题,南化集团设计院在反应槽结构的设计上做了大量工作,并借鉴氯碱工业的成功经验,选用戈尔薄膜液体过滤器分离CaSO4·2H2O 结晶,在中试中获得成功。
2 戈尔薄膜液体过滤器
戈尔薄膜液体过滤器的工作原理与袋式除尘器雷同,工作原理如图2 示意。盐卤除硝中间试验选用由美国戈尔(中国) 公司提供的戈尔薄膜液体过滤器,其中的膨体聚四氟乙烯为美国戈尔公司的专利技术。众所周知,聚四氟乙烯是非极性材料,抗结垢性能优异,耐腐蚀性能可谓是“塑料之王”,耐温可达260 ℃。美国戈尔公司采用膨体聚四氟乙烯薄膜做过滤器中的滤袋,让悬浮液中的固体颗粒被全部收集在薄膜表面,并设置了反吹清洗装置防止其表面的结垢层增厚,为定期自动清理掉这些结垢物提供了有利条件。
由图2 可见,悬浮液从戈尔薄膜液体过滤器的下部进入,固体颗粒被截留在薄膜表面,滤袋内的清
液随之上升从上部封头侧向排出。工作一段时间后,从上部封头顶部通入空气,在空气压力作用下薄膜产生变形,其外表的结垢层断裂、脱离,沉积至过滤器的底部,当达到一定量时被迅速从底部排出。
这种以秒计的瞬时反流形成自清洗,过滤与自清洗交替进行,循环往复,实现戈尔薄膜液体过滤器的连续运行。整个操作过程实现全自动控制,并可按工艺要求对每一参数进行实时显示、修改、记录。操作方便,运行可靠,劳动强度低。戈尔薄膜液体过滤器
的主要工作参数如下:
悬浮液过滤压力 0. 07~0. 10 MPa
自清洗压力 0. 035 MPa
工作温度 < 260 ℃
耗气量 0. 3 m3/ min
悬浮液中固体含量 20 mg/ L~0. 1 kg/ L
可分离的最小粒度 1μm
3 盐卤除硝采用戈尔薄膜液体过滤器
中国石化集团连云港碱厂是国内的大型纯碱厂之一,纯碱生产能力逾800 kt/ a。为降低生产成本,在盐卤除硝技改项目中用地下岩盐代替部分工业海盐,因现有的压力蒸馏条件下产生的氨碱蒸馏废液中w ( CaCl2 ) 约占9 %~ 10 % , 用它与盐卤中的SO42 - 反应,能综合利用其中的Cl - ,以降低工业海盐的用量。由于反应所得的CaSO4 ·2H2O 结晶细小,我们在小试验中测得的结晶粒度约为15μm ,连续反应试验测得的粒度为20~35 μm ,其中粒度小于5μm 的CaSO4·2H2O 结晶约占25 %(质量计) ,若采用传统的沉降分离则十分困难。在试验室中,我们将反应后的悬浮液经真空抽滤所得的盐卤清液静置10 h 以上,仍有许多细小结晶沉淀。选用戈尔薄膜液体过滤器较好地解决了这一难题。盐卤除硝中间试验中采用的戈尔膜固液分离工艺流程如图3示意。
岩盐卤水是中间试验的主要原料,其SO2 -4 浓度为9. 5 g/ L 左右,Ca2 + 浓度为1. 2 g/ L ;氨碱蒸馏废液中w (CaCl2) 为12 %左右。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条